在SCR脫硝系統(tǒng)使用過程中,業(yè)主們難免遇到一些問題,例如:出口斷面NOx分布不均;煙氣流場(chǎng)不均;催化劑磨損、堵塞、中毒等;氨逃逸升高、脫硝效率降低;CEMS數(shù)據(jù)代表性差;還原劑耗量升高;空預(yù)器結(jié)垢堵塞等。本文把目前燃煤電廠脫硝裝置運(yùn)行中出現(xiàn)的典型問題加以歸納總結(jié),通過性能試驗(yàn)深入分析原因,并提出改進(jìn)的措施和相關(guān)建議。
1. 出口斷面NOx分布不均
1.1 CEMS數(shù)據(jù)分析
江蘇省目前脫硝CEMS在線聯(lián)網(wǎng)大機(jī)組135臺(tái), 2017年4月我們對(duì)所有聯(lián)網(wǎng)大機(jī)組脫硝出口和煙囪入口處CEMS顯示NOx小時(shí)平均濃度(6%氧量折算后)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),分析的結(jié)果見下表:
從表1 可以看出,接近一半的燃煤機(jī)組脫硝出口和煙囪入口的NOx濃度差值的值高于15 mg/m3,兩處的NOx濃度值不一致的情況很嚴(yán)重,且普遍存在煙囪入口NOx濃度高于脫硝出口NOx濃度的現(xiàn)象。一方面是由于CEMS單點(diǎn)取樣方式導(dǎo)致取樣數(shù)據(jù)有限,不具有代表性;另一方面是脫硝出口NOx濃度場(chǎng)分布不均非常普遍,CEMS很難采集到理想的數(shù)據(jù)。
1.2 典型案例分析
某典型的1000MW超超臨界機(jī)組加裝了煙氣脫硝系統(tǒng),改造完后脫硝系統(tǒng)運(yùn)行正常,NOx排放濃度滿足環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)要求,但機(jī)組脫硝出口處CEMS顯示的NOx濃度值一直低于煙囪入口處CEMS顯示的NOx濃度值,影響脫硝改造正常的驗(yàn)收工作,電廠懷疑可能是脫硝出口NOx濃度分布不均造成的這一現(xiàn)象,于是委托我們對(duì)該機(jī)組脫硝系統(tǒng)進(jìn)行了相關(guān)的性能試驗(yàn)。
機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定在900MW及脫硝系統(tǒng)正常運(yùn)行的條件下,我們用網(wǎng)格法對(duì)脫硝系統(tǒng)A、B反應(yīng)器出口的NOx濃度進(jìn)行了試驗(yàn),橫向選取了7個(gè)測(cè)孔(偶數(shù)測(cè)孔),每個(gè)測(cè)孔縱向深度依次選取5個(gè)測(cè)點(diǎn),測(cè)試儀器為紅外煙氣分析儀,采樣槍長5m,脫硝出口CEMS采樣槍長1.5m,具體試驗(yàn)結(jié)果如下圖。
從圖1、圖2可以看出,脫硝系統(tǒng)A、B反應(yīng)器出口均存在NOx濃度分布不均勻現(xiàn)象,煙道橫截面由北向南NOx濃度逐漸降低,南側(cè)(靠近省煤器側(cè))NOx濃度遠(yuǎn)低于北側(cè)(遠(yuǎn)離省煤器側(cè))。CEMS測(cè)點(diǎn)正好位于南側(cè),從而導(dǎo)致CEMS顯示值低于脫硝出口實(shí)際NOx排放濃度,即煙囪入口處的CEMS顯示值(煙囪入口CEMS測(cè)點(diǎn)處NOx濃度場(chǎng)分布較為均勻)。
反應(yīng)器A側(cè)出口NOx實(shí)測(cè)平均濃度為48.4 mg/m3,反應(yīng)器B側(cè)出口NOx實(shí)測(cè)平均濃度為53.3 mg/m3,從表2可以看出,CEMS監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)分別為14.4 mg/m3和20.2 mg/m3,遠(yuǎn)低于煙囪入口NOx濃度42.6 mg/m3。
1.3 原因分析及建議
反應(yīng)器入口煙氣流速分布不均勻,煙氣速度高的區(qū)域單位時(shí)間通過的煙氣量過大,影響催化還原反應(yīng),脫硝效率降低,導(dǎo)致NOx的排放濃度升高,反之,煙氣流速低的區(qū)域NOx排放濃度較低。該脫硝系統(tǒng)反應(yīng)器入口設(shè)置有導(dǎo)流葉片、整流格柵,以保證煙氣在進(jìn)入先進(jìn)層催化劑時(shí)氣流分布均勻,但是由于在安裝的過程中可能存在尺寸和位置的偏差,容易造成反應(yīng)器遠(yuǎn)離省煤器端煙氣流速較高,靠近省煤器端煙氣流速較低,從測(cè)試的數(shù)據(jù)也可以看出,遠(yuǎn)離省煤器端NOx濃度遠(yuǎn)高于靠近省煤器端NOx濃度,由北向南NOx濃度逐漸降低,所以我們判斷是反應(yīng)器入口的煙氣流速不均勻而造成的脫硝出口NOx濃度分布不均。
建議對(duì)機(jī)組脫硝系統(tǒng)重新進(jìn)行流場(chǎng)模擬計(jì)算,在機(jī)組停修時(shí),對(duì)脫硝系統(tǒng)入口煙氣導(dǎo)流擋板進(jìn)行調(diào)整和修正,從而保證煙氣在進(jìn)入先進(jìn)層催化劑時(shí)氣流分布均勻;每間隔一段時(shí)間對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),使脫硝系統(tǒng)出口斷面NOx排放濃度分布均勻,減少因局部噴氨量過高造成氨逃逸量高的現(xiàn)象;在脫硝系統(tǒng)出口煙道適當(dāng)增加CEMS監(jiān)測(cè)點(diǎn)位,使得CEMS監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)更具有代表性,為電廠運(yùn)行人員提供準(zhǔn)確的參考依據(jù)。
2. 脫硝催化劑磨損
2.1典型案例
某330MW燃煤發(fā)電機(jī)組,鍋爐為亞臨界自然循環(huán)汽包鍋爐,單爐膛P型露天布置,脫硝系統(tǒng)采取SCR工藝,設(shè)置兩臺(tái)SCR反應(yīng)器,采用高灰型工藝布置(即反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器與空預(yù)器之間),采用獨(dú)立支撐結(jié)構(gòu)。催化劑裝填采用2+1形式,先裝2層,預(yù)留1層,在鍋爐燃料用設(shè)計(jì)燃料煤種高負(fù)荷時(shí)脫硝裝置的效率80%(入口NOx 濃度≤400 mg/Nm3)。脫硝裝置不設(shè)煙氣旁路,設(shè)有聲波吹灰裝置。
機(jī)組停機(jī)檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)局部催化劑嚴(yán)重磨損、磨穿,部分催化劑堵塞嚴(yán)重,脫硝入口積灰嚴(yán)重,煙氣導(dǎo)流擋板脫落等情況。
2.2 原因分析及建議
1. 催化劑制造、運(yùn)輸及安裝過程受損。一方面脫硝催化劑機(jī)械強(qiáng)度等質(zhì)量指標(biāo)受工藝、生產(chǎn)線及整體技術(shù)水平影響很大,如果催化劑廠家生產(chǎn)出的催化劑機(jī)械強(qiáng)度等指標(biāo)不滿足設(shè)計(jì)要求,或質(zhì)量不達(dá)標(biāo),就會(huì)造成催化劑安裝運(yùn)行后出現(xiàn)磨損、穿透的現(xiàn)象;另一方面催化劑本身的機(jī)械強(qiáng)度不高,在運(yùn)輸、吊裝、轉(zhuǎn)運(yùn)、安裝等過程中易受到擠壓、撞擊,從而造成催化劑機(jī)械強(qiáng)度的受損,也會(huì)導(dǎo)致上述現(xiàn)象的發(fā)生。
2. 反應(yīng)器煙氣流場(chǎng)分布不均。由于脫硝入口煙氣導(dǎo)流擋板脫落,引起脫硝先進(jìn)層催化劑處煙氣流場(chǎng)分布不均,導(dǎo)致局部煙氣流速過高或過低,煙氣流速對(duì)催化劑磨、堵塞損影響較大,流速高的地方催化劑磨損嚴(yán)重,甚至被磨穿透;煙氣流速低的地方,催化劑堵塞明顯,引起局部催化劑失效,并顯著提高未堵塞區(qū)域煙氣流速。
3. 煙塵含量影響。SCR脫硝系統(tǒng)布置于高塵區(qū),煙塵含量、粒徑對(duì)催化劑的磨損均有較大影響,機(jī)組燃燒煤種灰分高于脫硝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)值,或磨煤機(jī)運(yùn)行工況不佳,均會(huì)加速催化劑的磨損,減少催化劑的使用壽命。
4. 聲波吹灰器影響。聲波吹灰器通過振動(dòng)讓附著在催化劑上的煙塵脫落,煙塵脫落后被煙氣帶走。聲波吹灰器的優(yōu)點(diǎn)主要是對(duì)催化劑損傷較小,缺點(diǎn)是吹灰效果相較于蒸汽吹灰器差。聲波吹灰器在機(jī)組初始投運(yùn)時(shí),運(yùn)行效果較好,但運(yùn)行一段時(shí)間后,催化劑各部位積灰情況存在差異,聲波吹灰器吹灰效果的減弱,會(huì)加劇局部催化劑堵塞,導(dǎo)致催化劑未堵塞區(qū)域煙氣流速加快,使該區(qū)域催化劑沖刷、磨損嚴(yán)重。
通過以上分析,建議機(jī)組停修期間需要及時(shí)對(duì)脫硝入口煙氣導(dǎo)流擋板重新設(shè)計(jì)、安裝,避免入口無煙氣導(dǎo)流擋板造成局部煙氣流速過高或者過低,導(dǎo)致催化劑的磨損或堵塞,影響脫硝出口NOx排放濃度及氨逃逸量;脫硝催化劑運(yùn)行一段時(shí)間后,其催化活性和機(jī)械強(qiáng)度均存在一定程度的降低,需要定期對(duì)每層催化劑取樣進(jìn)行鑒定分析,判斷其機(jī)械強(qiáng)度是否滿足使用要求,如果催化劑機(jī)械強(qiáng)度較低,磨損嚴(yán)重,就需要及時(shí)更換新催化劑,以保證脫硝系統(tǒng)的正常安全運(yùn)行。
3. 噴氨量偏差大
3.1典型案例
某電廠600MW超超臨界2號(hào)燃煤發(fā)電機(jī)組,鍋爐型號(hào)為HG-1792/26.15-YM1,脫硝系統(tǒng)采用SCR工藝,催化劑裝填采用2+1形式,裝2層,預(yù)留1層。2號(hào)機(jī)組按照計(jì)劃進(jìn)行停修,停機(jī)之前,2號(hào)機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,脫硝系統(tǒng)A、B反應(yīng)器的脫硝效率和噴氨量均基本接近。當(dāng)2號(hào)機(jī)組停機(jī)檢修結(jié)束重新啟動(dòng)后,脫硝系統(tǒng)正常投運(yùn),但脫硝系統(tǒng)B反應(yīng)器噴氨量與機(jī)組大修前相比,高出一倍以上,且居高不下,B反應(yīng)器供氨調(diào)閥開度已接近全開,B反應(yīng)器出口NOx濃度高于A反應(yīng)器,B反應(yīng)器脫硝效率遠(yuǎn)低于A反應(yīng)器。A反應(yīng)器脫硝效率和噴氨量在機(jī)組大修前、后接近,無明顯變化。
3.2原因分析
3.2.1催化劑差壓分析
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)和查看機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù),得知脫硝系統(tǒng)A、B反應(yīng)器差壓都出現(xiàn)不同程度的下降,下降幅度約100~150Pa,因?yàn)闄z修人員在機(jī)組檢修期間對(duì)堵塞的催化劑進(jìn)行了清灰,造成大修后脫硝系統(tǒng)差壓下降,并對(duì)A、B反應(yīng)器各層催化劑進(jìn)行檢查未發(fā)現(xiàn)明顯磨損、穿透現(xiàn)象,基本排除B反應(yīng)器催化劑大面積堵塞或穿透而引起B(yǎng)反應(yīng)器脫硝效率的降低。
3.2.2 脫硝效率分析
為進(jìn)一步分析造成B反應(yīng)器噴氨量偏高的原因,對(duì)2號(hào)機(jī)組脫硝系統(tǒng)入口、先進(jìn)層催化劑出口、脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。測(cè)試數(shù)據(jù)如下表:
從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的數(shù)據(jù)可以看出,A、B反應(yīng)器入口NOx濃度接近,相差約30 mg/Nm3,不足以導(dǎo)致B反應(yīng)器噴氨量高于A反應(yīng)器噴氨量2倍多,從而排除B反應(yīng)器入口NOx濃度遠(yuǎn)高于A反應(yīng)器而造成的噴氨量差異大;從B反應(yīng)器先進(jìn)層催化劑出口NOx濃度、脫硝出口NOx濃度及脫硝效率可以看出,B反應(yīng)器催化劑未發(fā)生明顯的性能下降或失效,從而排除由于催化劑性能下降或失效而造成B反應(yīng)器噴氨量偏高的情況。
3.2.3 氨氣流量裝置分析
在測(cè)試期間,對(duì)氨氣流量測(cè)量裝置進(jìn)行檢查分析。該測(cè)量裝置為孔板流量計(jì),在脫硝投運(yùn)狀態(tài),檢查氨氣差壓變送器,變送器顯示差壓值出現(xiàn)超量程情況,將變送器平衡閥打開后差壓值仍較高,從而判斷應(yīng)該是流量孔板發(fā)生堵塞,造成管道通流截面變小,導(dǎo)致孔板前后差壓測(cè)量值居高不下,也就造成噴氨流量值“虛高”的情況。流量孔板堵塞后,實(shí)際噴氨量減少,運(yùn)行人員為了保證脫硝效率及控制脫硝出口NOx濃度不超標(biāo),噴氨調(diào)閥開度相應(yīng)增大,直到全開,就出現(xiàn)了B反應(yīng)器噴氨量高于大修前2倍多的現(xiàn)場(chǎng)。
依據(jù)分析結(jié)果,檢修人員對(duì)B反應(yīng)器噴氨管路的流量孔板進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)孔板處通流截面幾乎堵塞,供氨調(diào)閥位置也有堵塞現(xiàn)象,我們分析可能是供氨管道內(nèi)殘留的雜質(zhì)和液氨結(jié)晶物造成堵塞。檢修人員將供氨管道堵塞部位清理后,重新投入B反應(yīng)器脫硝系統(tǒng)運(yùn)行,噴氨量大幅降低恢復(fù)到大修前水平,B側(cè)調(diào)節(jié)閥開度和A側(cè)也基本一致,B反應(yīng)器噴氨偏高問題得到解決。
4. 結(jié)論
(1)SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度不均與現(xiàn)象普遍存在,造成該現(xiàn)象的原因很多,脫硝系統(tǒng)入口流場(chǎng)不均勻,噴氨量分配不均勻,催化劑局部堵塞或失活等均可導(dǎo)致該現(xiàn)象的發(fā)生,需要及時(shí)對(duì)脫硝入口流場(chǎng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),進(jìn)行噴氨優(yōu)化調(diào)平,減少局部的氨逃逸量,消除機(jī)組潛在運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
(2)脫硝系統(tǒng)供氨管道及閥門堵塞現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生,一方面需要加強(qiáng)對(duì)供氨管道的日常吹掃和人工清堵,保證供氨管道的清潔通暢;另一方面,對(duì)入廠液氨的品質(zhì)要嚴(yán)格控制,純度要達(dá)到99.8%以上,品質(zhì)差的液氨含雜質(zhì)較多,易引起供氨管道的堵塞;較后,運(yùn)行人員對(duì)供氨管道特別是焊接處要仔細(xì)檢查,查看是否存在破損或孔洞,如果供氨管道存在破損或孔洞的地方,液氨被空氣污染后形成氨基甲酸銨,對(duì)碳鋼產(chǎn)生劇烈的腐蝕,腐蝕產(chǎn)生的氧化鐵也容易堵塞管道。